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淄博市桓臺(tái)縣安環(huán)化工廠(chǎng)
  
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現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>> 新聞中心 >> 二氯乙烷裝置運(yùn)行中存在的問(wèn)題及解決措施
 
 
<二氯乙烷裝置運(yùn)行中存在的問(wèn)題及解決措施>
  二氯乙烷分離塔進(jìn)料量不穩(wěn)定原因分析
    (1)進(jìn)料管線(xiàn)堵塞精餾系統(tǒng)所用設(shè)備多為碳鋼材質(zhì),二氯乙烷呈弱酸性,分解產(chǎn)生的少量氯化氫會(huì)腐蝕設(shè)備,產(chǎn)生銹渣,高沸塔在排放殘液時(shí),會(huì)夾帶著銹渣排至高沸物儲(chǔ)罐,導(dǎo)致二氯乙烷分離塔進(jìn)料管線(xiàn)過(guò)濾器頻繁堵寨,操作人員清理過(guò)濾器時(shí)會(huì)接觸到二氯乙烷和二氯乙烷,存在安全隱患,有損健康。
    (2)進(jìn)料管線(xiàn)結(jié)凍因精餾系統(tǒng)高沸物水含量高,二氯乙烷分離塔進(jìn)料是泄壓過(guò)程,高沸物要吸收量,造成物料溫度大幅度降低,進(jìn)料管線(xiàn)經(jīng)常結(jié)凍,導(dǎo)裝置不能穩(wěn)定運(yùn)行,須頻繁地對(duì)進(jìn)料管線(xiàn)進(jìn)行強(qiáng)制化凍,不僅增加廠(chǎng)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,還會(huì)影響回收二氯乙烷中的高沸物含量,影響二氯乙烷單體質(zhì)量。
3.1.2解決措施
    (1)對(duì)高沸物儲(chǔ)罐進(jìn)行徹底清理,將槽底雜質(zhì)清理干凈
    (2)加大管線(xiàn)過(guò)濾器過(guò)濾面積,延長(zhǎng)清理周期,降低對(duì)操作人員健康的損害。
    (3)將高沸物人料管線(xiàn)上流量調(diào)節(jié)閥移位,移至距二氯乙烷分離塔人料口最近處調(diào)整高沸物儲(chǔ)罐壓力,控制在(U.1一U.2 MPa,溫度控制在5一10℃。
3. 2二氯乙烷分離塔塔頂溫度高原因分析
    (l)二氯乙烷分離塔塔頂溫度正常須控制在一l0一!妫褂美鋬鳆}水進(jìn)行冷卻,二氯乙烷分離塔在精餾過(guò)程中,塔頂二氯乙烷中會(huì)夾帶有少量水分,溫度過(guò)低會(huì)在換熱器列管內(nèi)形成一層冰膜,影響設(shè)備的換熱效果、
    (2)冷凍鹽水壓力低二氯乙烷分離塔塔頂冷凝器位置高度約30 m,但精餾系統(tǒng)鹽水壓力正常在0. 25 MP。左右,壓力不夠。
3.2.2解決措施
    (1)將二氯乙烷分離塔塔頂溫度控制在一5一5℃,當(dāng)換熱器換熱效果差時(shí)及時(shí)進(jìn)行化凍。
    (2)加強(qiáng)對(duì)一精餾系統(tǒng)放水操作,降低高沸物中水含量,減少塔頂冷凝器結(jié)凍的發(fā)生。
    (3)提高冷凝鹽水壓力,壓力控制高十。3MIa,確保冷凝器冷卻水量。www.yunshisz.com
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